劳模工匠解难题创效益

来源:黑龙江龙煤矿业控股集团
发布时间:2025-05-18 21:53:48
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劳模工匠解难题创效益


“你看这螺母,以前被当成了废铁,现在它可是咱的‘降成神器’!”鸡西矿业公司杏花矿洗煤厂劳模创新工作室里,技术副厂长王淑珍指着刮板机上焊着的一排排M20螺母,语气里透着自豪。

原来,浮精煤运输问题一直是这个矿洗煤厂的“老大难”问题,高粘度的煤泥就像糊住刮板机底板一样,不仅使刮板与底板产生分离,还导致物料大量堆积、飘链频发,严重制约生产效率。“每天光清理就得耗上两小时。”负责这个区域的检修工说。

为了解决这一生产难题,这个劳模创新工作室成员蹲守现场琢磨了半个月后,提出了解决方法:“把废螺母焊上去,减少接触面行不行?”说干就干!由党支部书记吴刚和王淑珍牵头,他们在每段刮板上焊5个螺母,硬生生让煤泥“无处可粘”。“虽然螺母10天就得补焊一次,但一年省下8万块,值!”吴刚拍了拍沾满煤灰的工作服笑道。

刮板输送机作为原煤运输的主要设备,荡起运转时,常因铁器、大块石头摩擦导致设备事故,刮板弯曲变形屡见不鲜。过去,这些“受伤”的刮板大多被弃用,造成资源浪费。如今,这个劳模创新工作室的技术精英们化身“修复大师”,对弯曲刮板进行精细的平直修复,让它们重焕生机,同时,他们还秉持物尽其用的理念,将换下的840mm刮板中可复用的部分,巧妙修整后适配到640毫米刮板机上,每年再节省2万余元成本,真正做到了让每一个零部件都“物有所值”。

“跑偏?不存在的!”工作室成员宁华雷指着平稳运行的运输带说。这个劳模创新工作室加大皮带检修力度,从细微处着手,严格把控每一个环节。通过精准调试确保皮带不跑偏,及时更换、维修磨损的皮带架和托辊,定期为轴承注入润滑油,每年成功节省皮带检修材料费用4万元。不仅如此,他们还别出心裁地将更换下来的1200mm原煤旧皮带“变废为宝”,经过精心修整两边,使其完美适配1000mm皮带,每年又额外节支4万余元,实现了资源的循环高效利用。